攀鋼釩鈦領域技術研究取得顯著進展
近日從攀鋼集團研究院獲悉,截至7個月底,該院與有關單位聯(lián)手,瞄準釩鈦重點產(chǎn)業(yè)領域的關鍵技術“瓶頸”,組織優(yōu)勢科技資源,努力尋求重點技術突破,在一批釩鈦綜合利用項目技術的研發(fā)上取得顯著進展。
據(jù)介紹,1月~7月份,攀鋼研究院與有關單位一起,在從高爐渣中提取鈦的攀鋼高爐渣高溫碳化中試線上共冶煉高爐渣40爐,入爐高爐渣500余噸,最多連續(xù)試驗12爐,完成了還原劑的加入制度的研究、冶煉配電制度的研究、電極種類的試驗、破磨系統(tǒng)試驗等研究工作,碳化渣中鈦的碳化率最高達89.7%,超過85%的設計指標。在高爐渣低溫氯化中試線上,課題組實現(xiàn)了穩(wěn)定控制反應溫度和連續(xù)進料連續(xù)出渣,平均氯化率達到83%。在高品質富鈦料中試線進行了3輪氧化還原系統(tǒng)條件試驗,系統(tǒng)最長連續(xù)穩(wěn)定運行超過20天,鈦精礦氧化率達93%,二氧化鈦品位達到89%,各項指標均超過進度計劃。在鈦渣連續(xù)酸解技術研究上,他們開展了反應漿料混料器腐蝕原因分析,對連續(xù)酸解反應漿料混料器材質進行了考察,完成了實驗室驗證,鈦渣酸解率平均超過92%,最高達到95.27%,為大規(guī)模高效利用鈦渣奠定了堅實的技術基礎。
同時,該院在攀鋼釩鈦礦直接還原中試線開展了5爐次鐵精礦直接還原連續(xù)試驗,生產(chǎn)鐵水81噸,鐵回收率達70%。在氧化釩清潔生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)化相關技術研究領域,進行了強化焙燒實驗室試驗和廢水電解錳試驗,處理后的廢水滿足循環(huán)要求,電解金屬錳產(chǎn)品達到國家標準要求。(來源:中國冶金報)
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